油压热压机立柱升降液压缸现场设备液压密封的改造
1现场设备及工况条件。精炼炉立柱升降液压缸内部结构.改造前液压缸普遍存在渗油 现象,密封圈更换频繁,液压油消耗极大且普遍 存在柱塞杆磨损划伤现象,平均每个月需要更换 柱塞杆及密封件一次。检修液压缸观察到的失效 现象是:防尘圈存在挤出现象并发生永久变形, 活塞封唇口存在磨损及老化现象,柱塞杆出现 多道划痕,缸内液压油较脏,存在污染物的 沉积。
(3)油压热压机泄漏原因分析。排除人为因素,即密封圈 的保存及安装问题,根据失效现象分析结果如下。 1密封圈与沟槽的配合。鉴于防尘圈挤出, 测绘防尘圈部位沟槽尺寸,其轴向尺寸比防尘圈 实物高度大1r,导致装配稳定性差,这是防尘 圈挤出失效的主要原因。防尘圈失效必然导致外 部污染物进入液压缸,污染液压油并加速缸内密 封件及柱塞杆的磨损和侵蚀。 2)液压缸设计缺陷。导向支撑环在液压缸起 摩擦、导向作用,防止金属部件之间的直接接触 磨损,使运动平稳。此液压缸柱塞杆较长(长 度) ,工作过程中不可避免地会产生较大的径向摆 动,但其设计中没有使用导向支撑环,导致柱塞 杆磨损划伤严重,进而影响密封效果。圈材料选用。密封性能的优劣,很大程度上取决于密封材料的性能。原用密封材料 为聚酶聚氨醋,其机械、力学性能与耐老化性等都较差,导致易出现老化、磨损及永久性变形, 有效密封周期短。